检修总结

时间:2024-11-12 13:57:46 总结 我要投稿

检修总结范文

  总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它能够使头脑更加清醒,目标更加明确,让我们抽出时间写写总结吧。我们该怎么去写总结呢?下面是小编为大家整理的检修总结范文,希望能够帮助到大家。

检修总结范文

  xxx公司#2机组C级,从20xx年3月2日到20xx年3月31日,总工期30天,控制工期28天。本次检修计划检修项目969项,其中标准项目849项,特殊项目42项,技改项目16项,技术监督项目62项。

  本次检修中xxx公司所承接项目共焊接承压焊口总数359只,受监焊口101只,重要部件焊补6处,探伤焊口数68只,一次合格数68只,一次合格率为100%。其中热处理焊口34只。

  一、主要工程项目(承压焊口清单):

  承压焊口清单

  二、修前准备

  1、工艺文件准备。检修开工前根据公司201C修检修工程计划任务书,认真梳理相关受监焊口项目,通过查找图纸、与检修部及班组的沟通,明确相关焊接项目的使用工况、材质、规格及工作量,从而预制定相关项目焊接热处理工艺文件,并履行相关签字确认工作。本次201C检修,修前共编制焊接工艺卡17份,修中增编焊接工艺卡2份,配合检修编制甲一次风机机壳裂纹修复方案中的焊接方案。

  2、设备材料准备。在检修开工前,按照特殊过程控制程序要求,对所有在大修中使用的焊接热处理设备、无损检测设备进行维护保养,对相关仪器仪表进行定期计量检定,从而确保了检修过程各类参数的准确有效。另外对C修中使用的各类焊接材料及工器具均进行较为充分的准备,提前进行了计划编制、送审、采购及验收入库。

  3、安全管理准备。在C修开工前对所有参修焊工及外借用工进行有针对性的安全交底,重点是本次C修的高危作业及危险因素、新电公司201C修相关管理制度,使每位员工事先熟悉各项工作程序,明确工作中安全控制点,从而在工作过程中落实各项安全措施,确保人身安全和设备安全。

  4、进行技术交底。在C修开工前,对所有的参修员工进行相关焊接工艺规程的培训学习,对预制定焊接热处理工艺项目进行培训交底,特别是汽机疏水气动门改型、系统优化、热控#1机高旁超压保护压力开关冗余改造及锅炉受热面相关工作更是我们技术交底的重中之重,使每一位参战员工对相关焊接工作采用什么样的工艺参数,执行什么技术要求,做到心中有数。

  5、受监焊口焊接人员岗前培训及考核。针对本次201C修中汽机疏水气动门改型、系统优化、热控#1机高旁超压保护压力开关冗余改造等受监焊口数量多、新钢种、时间紧等特点,以及电力工程内部焊工平时焊接承压焊口较少、实践操作技能弱化的实际情况,在开工前一周就按排拟参加相关项目的焊工(xxx、xxx等)到焊培中心进行岗前强化培训和代样考核。针对本次培训专门下发了培训通知,指定了培训任务和考核项目,培训时间从20xx年2月25日开始,于3月6日结束,3月7日考核代样经拍片全部合格。这就保证了进入相关项目的人员是“熟练工”,从而保证了施焊焊口的合格率。

  本次201C修人员入场前技术交底和安全交底3次32人次,分别是3月4、5、13日的焊工班人员、热处理人员、长期临时用工及本次201C修临时用焊工。

  三、强化工期控制,确保C修提前圆满完成任务

  为保证按网络计划和重点控制工期完成C修任务,金属焊接专业除了加强人员的内部调配外,更是强化与协作单位及检修班组的沟通协调,督促他们尽量把相关的试验、焊接、热处理工作朝前赶,亦或交叉进行,真正做到检修、焊接、热处理、无损检测等工作一盘棋。从而确保了所有与焊接有关的项目均按节点完成。

  本次201C修,3月2日停机,至3月13日检修中承压受监焊口工作尚未展开,作为焊接专工,一方面每天紧盯相关专业专工,尽快把相关项目工作票开出来,另一方面请求检修班组及相关外包单位尽快拆除保温,做好备品备件的跟踪,以便条件成熟后焊接工作能尽快开始;同时也亲自与检修部相关项目负责人购通,协商技术方案及准备工作事宜,提醒他们有关项目如不能尽快开工,将影响到相关的关键工期节点(如主汽疏水阀动改型将影响到凝器上水)。千呼万唤中终于于3月14日等来了承压受监焊口的正式开工。

  汽机主汽疏水阀门改型项目。开工前,焊接专工专门把所有的焊接工艺卡复印给阀门施工单位(xxx公司)项目经理并专门进行了坡口加工等技术交底,但是由于他们的人员全部是修理阀门的专业工人,都没有干过管道安装,无论切割,还是坡口打磨,都不专业,与要求的差别很大,尽管又到现场再次说明讲解,最终效果仍不明显。所以在3月14日开工后,由于零米层小平台阀门又未切割加工完备,不具备焊接条件,再次于3月15日停工一天。之后只能在焊工不间断的现场指导下,并全过程参与对口,此项工作在热处理的大力协助下,从7天工期缩短至5天(每天晚上加班)。否则100%影响到凝器灌水节点。

  汽机系统优化项目。本身改造用P91管道来货较晚(3月15日中午),来货后又发生来货材质错误情况(P91钢管来成碳钢管),此P91管直至3月19日才到,到了之后我们焊工、热处理工再次配合机检四班加班加点,进行焊接热处理作业,最终在凝器灌水前完成了此项工作。

  同样热控高旁超压保护压力开关冗余改造项目,也是开工很晚,全程没有本厂正式工参与,参与该项工作的检修人员大都是外借技工或07年进来的学生,根本没有管道安装工作经验,不会对口,大多数对口都是焊工自行完成,中间又发生不锈钢管下料尺寸搞短情况,当然最终也是提前完成。

  本次201C检修热处理工作是对我们的严峻考验,时间太短、工作量太大(共34只焊口),全部是高合金P91、P92管道,而且34只热处理焊口中有25只焊口是不带短载的阀门、三通、弯头焊口,接口不规则,只能采用绳式加热带慢慢缠绕,尽可能对同类型接头型式采用串联方式(这样才能一批次处理尽可能多的焊缝),但这也又给我们的过程控制带来了很大难度和不可预见性,只能在处理过程中加强温度的监盘及现场管口温度的巡视来补救。另外热处理人员提前介入,每道焊口焊完后,立即进行热电偶的安装、加热带的铺设及保温,这样基本上上天焊完的焊口,第二天全部热处理完。从3月15日开始,到3月22日结束,每天都加班到20时至23时。至3月22日热处理工作全部结束。

  四、强化安全管理,构筑起#2机组C修的安全屏障

  为确保#2机组C修期间的安全生产,实现检修“设备零损坏,人员零伤害,安全零事故”的安全目标,在本次C修中,焊工班及热处理组认真落实安全生产责任制,重点抓好高空作业、有限空间作业、电焊气割的防火星和现场临时用电等重点项目、重点区域的安全管理,加强临时用工管理,加强安全教育及培训力度,加强安全监督,加强重点工作的控制,全方位做好小修的安全管理。

  加强安全监督,承担起C修安全的“保护神”。在每天的班前会上,强调焊接作业点的危险因素辩识及安全措施要点,在班后会上对当天的安全情况进行分析。焊接专工及焊工班组长坚持做好C修现场的专项检查、日常纠察工作。每天把安全用电、高空作业、起吊作业、交叉作业、有限空间作业及电焊气割的防火星等作为专项检查的重点,把人员违章、安全设施等作为日常纠查的重点,对违章作业及不文明施工行为,进行公示;确保整个C修现场安全“可控、在控、能控”。

  在整个C修期间,焊工班及热处理组没有发生一起习惯性违章,没有发生设备损坏事故,没有发生人员伤害事故。

  五、强化质量控制,打造#2机组C修“精品工程”

  为保证#2机组C修质量目标,焊接专工每天深入现场对检修过程质量标准、工艺纪律及焊接热处理和无损检测工艺卡的执行情况进行抽查、监督,时刻把住作业过程的质量关,严格按照关键节点来控制每一个项目的进度;并对违反工艺纪律等情况做出停工、限期整改和培训学习。始终把“安全第一,质量至上”的要求贯彻到机组检修的全过程,充分调动每位职工的主观能动性,挖掘每位职工的潜能。每一个焊接项目都有明确的工作负责人、工艺要求和工作程序。每个工作组都把焊接工艺文件带到检修现场,严格按照工艺文件标准要求进行施焊。

  在检修过程中,每位员工发扬“细实、精雕细刻”的工作作风,发扬“人人都是一道屏障”的工作理念,对检修中发现的问题进行举一反三、全面排查。

  本次201C修具体项目开工前的代样考核6人次,现场焊接工艺卡培训交底8次,现场热处理工艺培训交底14次。

  本次201C修施工过程中因工艺纪律执行不到位而停工现场培训学习1次(3月24日);

  201C修过程中工艺纪律检查8次,发现重大违反工艺纪律情况1次(3月24日);

  六、强化成本控制,争创“廉价”工程

  材料成本控制。一方面配合现场文明卫生及工完、料尽、场地清的要求,所有的焊接场所不允许存在整根焊条现象,另一方面在焊条烘烤时,原则上与预想数量相当,不允许整包焊烤(焊条重复烘烤不得超过两面次,多烘容易造成焊条报废)。另外在氧气、乙炔、氩气的使用过程中,真正做到工停关气,从而避免了浪费气源现象的发生。

  人力成本控制。本次201C修共聘用临时焊工7人,在这些人的使用上,一方面在开工到岗节点上打破过去开工前全部到岗惯例,改为确实有需求时的分批次入场。另外也打破工程结束共同离岗的惯例,改为一无工作立即离岗。仅这一项即可节省开支约10000元。另外在热处理用工上原先是请求检修班组给与人力支持,这次是要求焊工班在热处理用工时段,合理调配工作任务,压缩焊工用量,抽调2名临时用焊工全力支援热处理工作,这方面可节省开支约3000元。

  工程成本控制。本次201C修所有承压受监焊口,除整体外包的MGGH加热器更换及炉本体项目内的省煤器割管检查焊口外,汽机区域内承压受监焊口全部由自己人员施焊(其实本次炉本体项目中承压焊口签的也是开口合同,所有承压焊口也是可以由玉帛公司干的),仅这一项可为公司节省十多万元工程费用。下表一为本次201C修炉外承压受监焊口工程费用,表二为上次201A修炉外承压焊口费用。 表一新电公司201C修承压焊口工程价

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